【干货】高负荷造成的污泥膨胀不用(yòng)怕!

2022-05-12  来自: 山(shān)东环科(kē)环保科(kē)技有(yǒu)限公司 浏览次数:881

1、高负荷污泥膨胀机理(lǐ)

对于运行条件对膨胀的影响,人们的认识很(hěn)不一致。在实际生产的报道中负荷低会引起膨胀,负荷高也会引起膨胀;低溶解氧会引起膨胀,高溶解氧也会引起膨胀;完全混合曝气池会发生膨胀,推流式曝气池也会发生膨胀;低C∶N比(或C∶P比)引起膨胀,高C∶N比(或C∶P 比)也会引起膨胀等等。

由于很(hěn)多(duō)因素会造成污泥膨胀,对膨胀的报道众说纷纭,使得人们对于污泥膨胀问题望而生畏。污泥膨胀问题是污水处理(lǐ)工艺中相对比较复杂的一个问题。造成这种现象的原因是多(duō)方面的,首先,引起污泥膨胀的丝状菌达30多(duō)种,所以实际活性污泥膨胀问题异常复杂。

高负荷膨胀也叫非丝状菌膨胀,因為(wèi)不是丝状菌过量繁殖导致的膨胀,但是膨胀表现却和丝状菌膨胀的情形差不多(duō),都具有(yǒu)沉淀性能(néng)严重下降,二沉池跑泥严重,SV高可(kě)达90%。

具體(tǐ)说下两者的區(qū)别,非丝状菌膨胀是因為(wèi)过高的碳源进入系统,在高基质下,细菌吸附的碳源代謝(xiè)不了,并在细菌表面分(fēn)泌出亲水性多(duō)糖,并部分(fēn)进入系统,细菌处于对数期,这时候细菌具有(yǒu)强的活性,导致菌胶团解體(tǐ)。丝状菌膨胀是因為(wèi)丝状菌的过渡繁殖,丝状菌伸出菌胶团,并与其相邻的丝状菌形成松散的絮团,导致絮团密度减少严重影响沉降性能(néng)。其中明显的表观區(qū)别是:丝状菌膨胀和非丝膨胀在曝气池區(qū)别是一个是浮泥,一个是泡沫

高负荷

2、高负荷污泥膨胀的控制

①、负荷和溶解氧的影响

采用(yòng)城市污水负荷為(wèi)0.4kgBOD5/(kgMLSS·d)~0.8kgBOD5/(kgMLSS·d),溶解氧浓度1.0mg/L~2.0mg/L,污泥龄為(wèi)20天的完全混合曝气池(截面积1.0m2,高3.0m)。第一阶段由于丝状菌的过度增殖,SVI从280mL/g上升到800mL/g,污泥浓度下降至0.68g/L,二沉池中污泥不断流失。

高负荷

②、加填料控制污泥膨胀

在生产性曝气池头部加占总池容15%软填料,与传统工艺不加填料时的SVI对比。加设软性填料系统总停留时间為(wèi)4h,负荷在0.4kgBOD5/(kgMLSS·d)~0.8kgBOD5/(kgMLSS·d)之间。在曝气池供氧充足的条件下(气水比(3.7~5)∶1),加填料可(kě)很(hěn)好地控制膨胀现象。 传统曝气池在相同条件下的运行,在后期停留时间延長(cháng)1倍。负荷降低1倍,SVI仍在200mL/g ~500mL/g之间,遠(yuǎn)高于加填料系统(SVI平均在100mL/g左右)。从填料池的分(fēn)析来看,填料上附着生長(cháng)的微生物(wù)以硫丝菌、021N型菌丝状菌為(wèi)主。填料池对有(yǒu)机酸的去除率高达80%,对COD去除率為(wèi)50%,H2S从3.67mg/L降至0.77mg/L。从而去除了丝状菌的生長(cháng)促进因素,有(yǒu)利于絮状菌的生長(cháng)。

事实上,填料池也相当一个选择器,其将丝状菌固着于填料上在第一个池子中选择性地充分(fēn)生長(cháng),但不进入活性污泥絮體(tǐ)之中。而絮状菌在第二个池内生長(cháng),从而避免了污泥膨胀的发生。其主要的作用(yòng)是降低污水的有(yǒu)机负荷,菌膜的脱落是次要因素。对于有(yǒu)机负荷的降低,是从两方面进行,首先是对有(yǒu)机物(wù)的直接去除,这个作用(yòng)在分(fēn)设的填料池中為(wèi)明显。其次是填料上生長(cháng)的微生物(wù)量,增加了系统中总的生物(wù)量,从而降低了有(yǒu)机负荷。加填料控制污泥膨胀的方法很(hěn)简单,但缺点是增加了一定的投资,还有(yǒu)填料的更换问题。一般适宜小(xiǎo)型污水处理(lǐ)厂使用(yòng),而大型污水处理(lǐ)厂一般不宜采用(yòng)。

③、池型和曝气强度对污泥膨胀的影响

对城市污水在高负荷下进行如下对比试验,负荷同為(wèi)0.4kgBOD5/(kgMLSS·d)~0.8kgBO D5/(kgMLSS·d),停留时间為(wèi)4h,气、水比為(wèi)(3.4~5)∶1。在试验中发现呈推流式曝气的SVI要比同样运转条件下的完全混合曝气池的高100左右。在试验中气、水比為(wèi)3.5∶1的情况下,推流式曝气池的SVI上升到450mL/g左右,二沉池污泥面不断上升,污泥溢流,发生污泥膨胀。强制排泥后,污泥浓度不断下降。这时增加曝气量之后,虽SVI略有(yǒu)下降,但由于污泥浓度恢复较慢。负荷比初始值要大的多(duō),接近1.0kgBOD5/(kgMLSS·d),SVI终仍在350mL/g左右。

这个试验不但说明了溶解氧(宏观)在控制污泥膨胀中的重要作用(yòng),同时说明曝气池中实际 (微观)的溶解氧浓度的不同对于膨胀的影响。在两个池子停留时间、曝气量、水质、负荷等完全一致的情况下,产生差别的原因是由于推流式曝气池首端的溶解氧浓度,在整个试验期间里一直等于零。而在完全混合曝气池中溶解氧浓度為(wèi)2.0mg/L。这表明在高负荷的曝气池的运转中,推流式曝气池不利于改善污泥沉降性能(néng)。因為(wèi)当污水中存在大量容易降解的物(wù)质,使得曝气池氧的利用(yòng)速率加快。造成氧的供应速率低于氧的利用(yòng)速率,特别是在曝气池头部更加严重。

在这种情况下使氧成為(wèi)限制因素,即使在曝气池其它部位溶解氧浓度為(wèi)1.0mg /L~2.0mg/L仍然发生膨胀。其原因在于首端负荷过高,严重缺氧造成丝状菌从絮體(tǐ)中伸展出来争夺氧气,同时在后段的丝状菌由于可(kě)以从主體(tǐ)溶液中直接吸取营养,比絮體(tǐ)本身中的菌胶团菌有(yǒu)更高的生長(cháng)速率,从而得到充分(fēn)的增殖(充分(fēn)伸展的丝状菌阻碍了污泥的沉降)而造成了膨胀。从试验结果来看,在曝气池头部的溶解氧保持在2.0mg/L(强化曝气或再生池) ,可(kě)以有(yǒu)效地控制污泥膨胀。

4、回流污泥射流强化曝气

在以上研究和分(fēn)析的基础上,在推流曝气池的首端采用(yòng)回流污泥经过射流曝气器进行强化曝气,并辅以原有(yǒu)的中微孔曝气器,这时首端小(xiǎo)池的溶解氧从零提高到1.6mg/L,解决了首端供氧不足的矛盾。因而,SVI值不断下降至160mL/g,这时射流携带空气量很(hěn)小(xiǎo)。通过对回流污泥单独射流和增加曝气量的试验结果的比较,可(kě)以得出如下结论:回流污泥射流对于污泥膨胀的控制作用(yòng),不是由于射流过程中对于絮體(tǐ)的切割,造成丝状菌長(cháng)度及生态环境变化而造成的结果,而是由射流过程中高的传质效率,提供了充足的溶解氧。在曝气池首端造成了有(yǒu)利于菌胶团菌生長(cháng)的条件,抑制了丝状菌的生長(cháng),从而控制了污泥膨胀。在首端强化曝气可(kě)采用(yòng)回流污泥射流,也可(kě)采用(yòng)加大首端曝气强度(供气量)。从试验结果来看,其对污泥膨胀的控制作用(yòng)是十分(fēn)有(yǒu)效的。这就為(wèi)高负荷类型的污泥膨胀的控制提供了多(duō)种选择方案。


关键词: 高负荷   污泥膨胀