氨氮达标 TN降不去是什么原因?
2021-12-20 来自: 山(shān)东环科(kē)环保科(kē)技有(yǒu)限公司 浏览次数:1062
AO工艺,进水氨氮 160~220、TN:200~300、出水氨氮:1左右、TN:20~30,好氧區(qū)溶氧4~5,碱度也够,温度 30~35,污泥SV在80%,TN一直下不去,是什么原因?
1、缺少碳源
在硝化反硝化过程中,去除TN要求的CN比理(lǐ)论為(wèi)2.86,但是实际运行中CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,是TN不达标的多(duō)的原因之一!
解决办法:按CN比4~6,投加碳源
2、内回流r太小(xiǎo)
AO工艺的全称是倒置硝化反硝化工艺,AO工艺的脱氮效率和内回流比成正比!根据脱氮效率公式,内回流比r越大脱氮效率越高,有(yǒu)些污水处理(lǐ)内回流泵部分(fēn)损坏或者选型太小(xiǎo),会导致脱氮效率低!
解决办法:提高内回流比r在200~400%(有(yǒu)的脱氮工艺是内外回流合并在一起的,内外回流比也要控制在这个范围,这个范围既保证了污泥的回流,也保证了硝化液的回流,保证反硝化的脱氮效率)
3、反硝化池环境破坏
这种情况的出现的标志(zhì)是,反硝化池DO大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性异养菌优先利用(yòng)氧气来代謝(xiè),硝态氮无法脱除,整體(tǐ)导致TN的升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可(kě)能(néng)是氨氮的超标,原因是硝化细菌无法形成优势菌种,不过曝气池足够大,还是没有(yǒu)问题的!
解决办法:1、内回流过大,导致携带DO过多(duō)的,调小(xiǎo)内回流比或者关小(xiǎo)内回流处曝气。2、其他(tā)问题导致的DO高,例如进水与水面相隔过高,导致跌落充氧,要减少高度差等。
4、反硝化反应时间不够
在设计规范中反硝化池的水力停留时间(HRT)要求在2~10h,也就是低的HRT要控制在2h以上,低于低停留时间反硝化会进行的不彻1底!
解决办法:
1、超出设计标准的进水量导致的HRT缩短,可(kě)以考虑增加反硝化池的容积,例如新(xīn)建或者将一些过余的建筑改成反硝化池。
2、污泥回流导致的HRT缩短,在实际中水力停留时间的计算需要算上污泥回流的量,污泥回流比越大反硝化的HRT越短,过大的污泥回流会导致反硝化的HRT不足,这一点很(hěn)少有(yǒu)人去考虑,其实污泥回流并不需要控制很(hěn)大,控制的越大,回流污泥浓度越小(xiǎo),回流中水越多(duō)!这种情况可(kě)以适当控制污泥回流比来解决。
5、脱氮效率过高
在设计规范中脱氮效率一般在60~85%,问题中一级AO脱氮效率已经超过了90%,对于市政污水来说已经很(hěn)不错了,但是在高氨氮的工艺废水中,要求TN达到一级A,对一级AO工艺来说有(yǒu)点强人所难了。
解决办法:
采用(yòng)二级或者多(duō)级AO的工艺来解决。
6、含n杂环有(yǒu)机氮
有(yǒu)些含氮有(yǒu)机物(wù),普通的生化无法破环,导致无法脱除,这种情况比较少见,主要是某一类废水上,这种情况下主要是工艺选型问题,没有(yǒu)考虑有(yǒu)机氮氨化(有(yǒu)机氮转化成氨氮)的过程。
解决办法:1、增加水解酸化的预处理(lǐ)。2、水解酸化无法破环的,增加高1级氧化预处理(lǐ)。
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